螺桿空壓機(jī)正確使用方法及常見故障
日期:2021-04-09 08:51:07閱讀數(shù):2760
螺桿空壓機(jī)的正確使用對(duì)機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)及人員安全起著關(guān)鍵作用。如果不注意操作容易引起設(shè)備故障。本文主要是來(lái)介紹下螺桿空壓機(jī)日常使用規(guī)范和使用注意事項(xiàng)。
一、空壓機(jī)日常使用規(guī)范之正確開機(jī)步驟:
1、開機(jī)前檢查油氣分離器中油位,略微打開油氣分離器下方的泄油閥,以排除其內(nèi)可能存在的冷凝水,確定無(wú)冷凝水后擰緊此閥,打開空壓機(jī)供氣口閥門。
2、設(shè)定好運(yùn)轉(zhuǎn)參數(shù)后按啟動(dòng)按鈕。
3、螺桿空壓機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中要觀察期否有異常振動(dòng)、噪音,氣油滲漏以及潤(rùn)滑油是否充足。
4、關(guān)上外罩門,以控制機(jī)組的噪聲,保障冷卻空氣的正常流動(dòng)。
5、緩慢關(guān)閉供氣截止閥檢查機(jī)組是否按設(shè)定卸載。
6、檢查各參數(shù)如壓力,排氣溫度、電氣儀表指示值是否正常。
7、對(duì)于水冷機(jī)組需要檢查進(jìn)水水壓,調(diào)節(jié)水路球閥使機(jī)組排氣溫度保持在正常范圍內(nèi)。
8、壓縮機(jī)運(yùn)行的前1個(gè)小時(shí)請(qǐng)仔細(xì)觀察運(yùn)行情況,之后每6小時(shí)適時(shí)進(jìn)行觀察,若有異常,應(yīng)及時(shí)停機(jī)檢修。
9、初次運(yùn)行后,按停機(jī)程序停機(jī),檢查油箱是否需要加注潤(rùn)滑油;檢查各連接處是否有松動(dòng)。
二、螺桿空壓機(jī)常見故障分析
1.空壓機(jī)故障導(dǎo)致全廠停機(jī)事故
故障現(xiàn)象
某日上午10:11,檢修人員要求處理除灰空壓機(jī)疏水閥缺陷,運(yùn)行人員停運(yùn)除灰空壓機(jī)(上位機(jī)顯示已停運(yùn),事后查當(dāng)時(shí)扔在運(yùn)行),檢修人員打開隔音罩發(fā)現(xiàn)除灰空壓機(jī)冷風(fēng)扇扔在運(yùn)行,通知運(yùn)行人員,運(yùn)行值班工按下緊急停機(jī)按鈕,運(yùn)行人員誤斷斷電磁閥電源。10:18分發(fā)現(xiàn)冷卻風(fēng)扇冒煙著火,立即盡力撲救。然而,在10:21集控人員發(fā)現(xiàn)高備變壓器開關(guān)跳閘,高備變壓器保護(hù)分支零序過(guò)流保護(hù)動(dòng)作。相繼,鍋爐兩臺(tái)空于器跳閘連跳引風(fēng)機(jī)。
事故后,檢查發(fā)現(xiàn):除灰空壓機(jī)及電機(jī)嚴(yán)重?fù)p壞,給水泵芯包嚴(yán)重?fù)p壞,給水泵液力奧合器接近報(bào)廢,給水泵周圍部分管道到不同程度損傷,主機(jī)軸瓦及軸徑磨損。
原因分析
除灰空壓機(jī)在停運(yùn)時(shí),由于其開關(guān)常開鋪助接點(diǎn)接觸不良,開關(guān)拒動(dòng),后因運(yùn)行日員操作不當(dāng),導(dǎo)致全廠停機(jī)事故。
2.混用潤(rùn)滑油導(dǎo)致空壓機(jī)積碳
故障現(xiàn)象
該廠共安裝10臺(tái)空壓機(jī),采用廠家提供的原裝潤(rùn)滑油,由于潤(rùn)滑油價(jià)格較貴,擬采用替代油品,替代油品同樣為合成油,為安全起見先在兩臺(tái)小功率的空壓機(jī)上適用新的合成油。在新的合成油使用1500h,空壓機(jī)出現(xiàn)電氣重故障報(bào)警,經(jīng)進(jìn)一步檢查故障原因是因?yàn)榭諌簷C(jī)積碳導(dǎo)致電機(jī)超電流。
原因分析
經(jīng)檢查#1空壓機(jī)內(nèi)部沒有積碳現(xiàn)象,且在以后累計(jì)運(yùn)行了約6000h至正常保養(yǎng),空壓機(jī)為不同的兩組工作成員開展工作,經(jīng)過(guò)調(diào)查確認(rèn)#2空壓機(jī)的共組組成員沒有按照要求對(duì)空壓機(jī)徹底排油和清理,存在僥幸心理,導(dǎo)致不同成分的潤(rùn)滑油混用引起積碳發(fā)生
3.空壓機(jī)機(jī)頭積碳故障原因分析
故障現(xiàn)象
某企業(yè)空壓機(jī)在停運(yùn)2個(gè)月后,再次啟動(dòng),電機(jī)超電流機(jī)器無(wú)法啟動(dòng),手動(dòng)空壓機(jī)轉(zhuǎn)子盤不動(dòng)。檢查空壓機(jī)及機(jī)油管路發(fā)現(xiàn),空壓機(jī)轉(zhuǎn)子上粘附有麥芽糖狀淺色膠狀物,在油氣桶底部及油路上有麥芽糖狀淺色膠狀物。
原因分析
空壓機(jī)位置于灰塵膠多的地理位置,空壓機(jī)空氣過(guò)濾器積灰較多,說(shuō)明大量灰塵在空壓機(jī)停機(jī)前已進(jìn)入潤(rùn)滑油系統(tǒng)。隨空氣吸入的塵粒使油變,使油通過(guò)排氣系統(tǒng)熱部件的通道時(shí)間長(zhǎng),增加了油氧化反應(yīng)的時(shí)間,因而加速了積碳形成的速度。
4.保養(yǎng)不及時(shí)造成主機(jī)故障
故障現(xiàn)象
某工廠空壓機(jī)運(yùn)行中出現(xiàn)電氣重故障報(bào)警空壓機(jī)停運(yùn),打開進(jìn)氣口發(fā)現(xiàn)空壓機(jī)轉(zhuǎn)子上粘附大量淺色膠狀物,空壓機(jī)殼體內(nèi)也粘附有大量淺色狀物,確認(rèn)該空壓機(jī)已產(chǎn)生積碳現(xiàn)像,查維護(hù)記錄,發(fā)現(xiàn)該空壓機(jī)已連續(xù)運(yùn)行8000H而沒有進(jìn)行保養(yǎng)。對(duì)該空壓機(jī)及其系統(tǒng)進(jìn)行清理保養(yǎng)后,決定將空壓機(jī)返廠檢修。經(jīng)廠家解體檢查發(fā)現(xiàn)空壓機(jī)多個(gè)軸承滾動(dòng)道和滾子有明顯磨損溝,空壓機(jī)主轉(zhuǎn)子與副轉(zhuǎn)子間隙小于設(shè)計(jì)值,主,副轉(zhuǎn)子均有明顯磨損痕跡,更換空壓機(jī)軸承,打磨磨損的主副轉(zhuǎn)子后空壓機(jī)組裝,經(jīng)電廠回裝后試運(yùn)正常
原因分析
目前常用的空壓機(jī)合成潤(rùn)滑油其使用壽命約6000H,由于潤(rùn)滑油已使用8000H,其黏度,雜質(zhì)顆粒,積碳傾向性均已不符合使用標(biāo)準(zhǔn),繼續(xù)使用而造成空壓機(jī)軸承磨損和積碳的發(fā)生。
5.空壓機(jī)長(zhǎng)時(shí)間停用導(dǎo)致設(shè)備故障
故障現(xiàn)象
某電廠氣力輸灰系統(tǒng)共安裝有4臺(tái)螺桿式空壓機(jī)用做輸送氣源,正常運(yùn)行時(shí)3臺(tái)空壓機(jī)運(yùn)行一臺(tái)備用,備用空壓機(jī)定期切換時(shí)間為一個(gè)月。運(yùn)行值班人員將空壓機(jī)有備用切換到運(yùn)行狀態(tài),運(yùn)行不到2min,只聽一聲悶響,空壓機(jī)的運(yùn)行時(shí)間驟然改變,運(yùn)行人員檢查發(fā)現(xiàn)空壓機(jī)油氣桶油面鏡看不到一點(diǎn)油位,立刻停止空壓機(jī)運(yùn)行,關(guān)閉出口門,空壓機(jī)系統(tǒng)泄壓后仍然看不到油位。通知檢修人員檢查,懷疑油氣分離器濾芯破損導(dǎo)致潤(rùn)滑油抽走,檢修人員的立即檢查空壓機(jī),結(jié)果發(fā)現(xiàn)油氣分離器濾芯已被嚴(yán)重變形,并破裂一道口子,油氣桶底部剩余少量潤(rùn)滑油。
原因分析
備用空壓機(jī)停用多久合適,各地不同的氣候條件可以作出不同的選擇;在該廠已經(jīng)出現(xiàn)過(guò)空壓機(jī)備用停運(yùn)一個(gè)月后,再次啟動(dòng)時(shí)出現(xiàn)油氣分離器濾芯堵塞報(bào)警,說(shuō)明在該廠空壓機(jī)不適合停用一個(gè)月的時(shí)間,但卻沒有引起運(yùn)行部門的注意。空壓機(jī)距上次保養(yǎng)只有2000h,由于長(zhǎng)時(shí)間停機(jī),油氣分離器濾芯上粘附的油垢灰分等干結(jié),造成油氣分離器濾芯流通面積減少,啟動(dòng)空壓機(jī)后分離器粘附新的油分,流通面積進(jìn)一步減少,隨之被分離器前后極大的壓差擠壓變形破裂,導(dǎo)致潤(rùn)滑油被抽走。